Fredag

december 14th, 2007

Kort notis:

Vi har fått in all elektronik i “boxen” samt fixat till alla externa kablar. Eurica - Allt fungerar.
När vi drog ut analog-ut kabeln (för att testa en ny programmerad funktion) uppstod ett missöde, vattnet i reglertanken eskalerade i rask takt mot toppen och säkerhetsventilen löste aldrig ut. Vi har: water all over the place.

Kopplingar kopplingar
clean

Uppdatering v.50

december 12th, 2007

Vi har hunnit med en hel del på dessa 2,5v vi inte har skrivit något, man kan säga att vi har haft full upp!

Här kommer en uppdatering:
Först och främst jobbar vi med rapportskrivning och presentation. Rapporten skall vara färdig den må den 17e.
Presentationen som skall hållas i Älvkarleby skall hållas den 20e.

Planen för närvarande är: färdigställ VILM och elektronikboxen, skriv rapporten och gör en presentation. VEM kommer i andra hand och eftersom vi fått förlängt tills januari slut så färdigställer vi den då.

VEM modellen börjar ta sig. Vi råkade dock härda fast den i betongolvet ;)
När man arbetar med härdare så får man tänka till, blanda alltid efterhand som du behöver mer.
Vi gjorde det klassiska misstaget med att blanda i 100ml härdare i 5kg polyester… sådär då var det färdigblandat. När vi hade hållit på i ca 30 min och hunnit halva modellen så hade vi en polyesterburk vars innehåll var härdat och vi inte kunde fortsätta. Men man lär sig av sina misstag och efter två vändor till med polyester och glasfiber på modellen så börjar den ta sig :)

Vad som skall göras här är att lägga ett lager till med fiber och polyester. Sedan tar vi bort allt “plugg” material.

VEM VEM
VEM VEM

Vi har tillverkat egna kontrollkort för att underlätta kopplingar mellan PLC, modell och elektronikboxen.
Undertiden vi labbade med dessa så fungerade inte ett relä så som vi trodde det skulle fungera, det ledde till att vi matade displayen med 15V istället för vad den skulle ha, 5V (en display fattigare). Vi beställde en ny. Problem som har uppkommit förut med användning av displayen har varit att den har skrivit ut massa konstiga värden. Detta berodde på 2 faktorer: 1. Motorns pulsviddsmodulering 2. Knapparna som sitter bredvid displayen. Dessa störde ut diplayens egna signaler. Men efter att ha dragit matningen till motorn en bit ifrån signalkabeln (som även den är bytt till en tjockare kabel) till displayen så fungerar den perfekt nu.

Lödkort Lödkort
Kontrollkort Kontrollkort

Vi har kopplat upp allt igen med de ny plattorna, dragit nya kablar och snyggat till det. Håller fortfarande på med finliret att få in all elektronik i “elektronikboxen”.

PLC PLC
PLC PLC
PLC PLC

Andra probelm som uppkommit och blivit lösta:
När pumpen fick jobba med en dålig reglering dog hela tiden ett av våra seriekopplade aggregat. Vi löste detta genom att sätta in 2st strömkompenserande spolar på 1500?H vardera, en till och en från pumpmotorn.
Vi har identifierat om processen igen, så att vi har en väldigt bra reglering. Det ser dock väldigt tråkigt ut med en bra reglering då processen lägger sig nästan direkt på rätt nivå utan att tala om en insvängningstid.

Vår chef vill dock ha en “roligare” (=dålig) process så att det händer något, så vi satte oss ner och försökte hitta olika värden till PIDen för att få en stor och relativt långsam svängning på processen. Efter att ha kliat oss ordentligt i huvudet och inte fått till “den rätta” svängningen så kom vi på vad alla regulatorer hatar… dödtid. Efter att ha satt in en dödtid på 0.9sekunder mellan felsignalen och PIDen så fick vi en riktigt bra dålig process :)

VEM - Uppstartad

november 26th, 2007

P.g.a. tidsbrist är det vissa delar som kommer att falla bort från VEM-modellen. Vi kommer att fokusera på att kunna starta upp alla delarna via PLC-interfacet, men det mesta kommer inte att regleras. Pumpen som pumpar vatten till dammen kommer att vara av samma typ som i förra modellen, och regleras på samma sätt. Det kommer dock inte att finnas ventiler att öppna/stänga kraftverket med, men utrymme reserveras om detta skulle önskas i framtiden. Samma sak gäller för vindkraftverken, de kommer att startas via HMIt men inte att regleras hastighetsmässigt. Tåget är inte helt bestämt, men förmodligen kommer det att gå med konstanta intervall och kraftverkets produktion endast illustreras av rökgeneratorn.
Läs mer »

VEM - Original description

november 26th, 2007

VEM (Vattenfall Energy Model)
This model will consist of a landscape with the four major renewable energy sources: hydropower, solar power, wind power and biomass. Turning a switch on a control panel will control these either automatically or manually.

Hydro
A river is going to flow through the model with a hydro power plant in it. The power plant will consist of a model made in fiberglass, with a servo-controlled hatch and an emergency release hatch that will be automatically controlled by the level of the dam.

Wind
A random generator will control wind speed and the changes are illustrated by increasing the speed of the wind turbines.

Biomass/coal power plant
This power plant will have a train going stopping beside it to drop off biomass/coal for the plant and then returning to the mountain to pick up more fuel. The plant will then start producing power for a minute. The amount of power generated by this power plant is regulated by the frequency of the train (randomly generated), from stopping every minute at the plant for continuous power generation to coming to the plant every ten minutes (there will also be a stop option).

Solar
The amount of power generated by the solar plant is regulated manually by using a desktop lamp to illustrate more/less sun and changes in power generation will only be illustrated in the HMI

When VEM is set to manual hydro, wind and power plant is going to be controlled by either the HMI or the control panel

History of the power production for each energy source is to be saved and will be viewable in the HMI.

VILM Resultat

november 26th, 2007

Mycket har hänt sedan sist, vi har plockat ner hela modellen, tätat den IGEN(!) och satt ihop allting. Viss kabeldragning har gjorts bättre och lite programmering har gjorts.

Nu har vi en tät modell, med en fungerande reglerprocess som är styrbar via PLCn. Det som fattas att göra är:

  • Riktigt HMI
  • Kabeldragning för “livemode” alltså, skrivarkabel från plc till elektronikbox och därifrån till modellen.
  • Hål i toppen skall göras för cylindern
  • PLC-programmering skall snyggas upp och förbättras
  • Slutmontering

Här kommer lite bilder på utseendet med dioderna igång (första bilden från botten, resten reglertanken): Läs mer »

Äntligen Måndag

november 12th, 2007

Vi har fyllt botten på cylinderna med lim. Sen har vi lyckats igen! Vi brände de sista röda dioderna vi hade.

botten

Varför? Jo: Vi tänkte fel, man måste tänka på strömbegränsning och inte spänningsbegränsning. Vi hade 6V över 3st 2V dioder… och inget fysiskt motstånd, det blev självklart en sorts strömrusning genom dem :(
Vi bränner dioder på löpande band här… phew!

Senare idag testade vi tätningen på tanken… den höll inte. MER LIM!
Läs mer »

Gångna Veckan

november 11th, 2007

Denna vecka har vi monterat ihop konstruktionen. Även om man har en bra ide om hur allt skall se ut och monteras, så finns det hela tiden huvudbry när man konstruerar en prototyp. Att göra en modell 2 av detta skulle vara att föredra…

Plexiglasskivan.
Vi fick reda på att fräsningen av logon i mittenskivan inte gick som planerat. Fräsen smälte plexit….. känns som jag har skrivit om detta?? Jo det hade jag: “-:Fräsningen: Den sorts plexi (Polymethyl methacrylate, PMMA) vi hade beställt passar inte till fräsning, då materialet är för mjukt och smälter.” Killen som fräste åt oss, tog av sitt egna “hårdare” material och fräste en ny skiva till oss.

Plexiskiva Plexiskiva

Såhär kan det se ut när man reder ut ett ormbo (inkoppling av displayen till Siemens PCL).
Läs mer »

Fredag - Igen

november 2nd, 2007

Denna vecka har rasat på och vi har hamnat bakom tidsschemat. Både motgångar och framgångar har uppkommit, men vi har efter bästa förmåga lyckats lösa de flesta problem.

Vattentanken kom tillbaka felkonstruerad, fräsningen gick åt fanders, verkstaden har inte tid och för snäva toleranser.

Tank Tank

Vår vattentank har olika höjdskillander, ytterkanterna är högre än innerkanterna.

Läs mer »

Fredag

oktober 26th, 2007

Denna vecka började dåligt, det var inte förrens på torsdagen ljuset syntes. Vi har haft en
hel del motgångar under veckan. Några av sakerna kommer vi ta upp i denna artikel.

Verkstaden vill inte limma vattentanken pga att limmet är cancerogent, därför kunde inte montering och centrering av detaljer i VILM göras. Tanken är nu inlämnad för limning på ett företag i Gävle och ska bli färdig tills på måndag nästa vecka.

Vi har även haft svårt att få någon att fräsa våran detalj i reglertanken. Det har vi nu ordnat genom att vi kontaktat Johan Nauwelaertz de Agé som vi fick reda på hade en CNC i garaget. Förhoppningsvis klar på måndag nästa vecka.

Botten på vår reglertank har tyvärr för små hål, något vi inte trodde skulle vara så svårt att lösa. Vi hade fel.
dsc00554.JPG
Plexiglaset sprack när vi skulle bearbeta det.

Elektroniken har varit ett huvudbry då vi skall föra samman två stycken system med olika potential. Från Siemens-skåpet ska vi nämnligen ha en analog 0-10V signal som vi förstärker 1.5ggr för att styra pumpen med 0-15V. Problemet här är som sagt att det inte är samma potential på nollorna i motorstyrningskretsen och siemenssystemet. Vi har frågat ett antal här och fått olika svar på hur vi skall göra varje gång, men nu har vi löst detta genom att göra en differentialförstärkning med en OP:
Differentialförstärkning
Kopplingen på bilden mäter potentialskillnanden och förstärker vår signal 1.5ggr, så två problem lösta i en smäll :P Vi har även kopplat in detta på motorstyrningskortet och sett att det hela fungerar. Det var förresten tur att vi gjorde såsom vi gjort, visar sig att “nollan” på den analoga signalen faktiskt är en negativ spänning, vid 10V så är A+ 6.5V och A- är -3,5V!

Siemenskillen har varit här och fixat med FUM-korten (vars portar kan ställas in som analoga eller digitala in-och utgångar), dom skall fungera men vi har inte varit på dom än. Men tur var det att han var här för han nämnde att man var tvungen att ställa in de analoga insignalsområdena med DIP-switchar på sidan av modulen, något vi aldrig skulle ha tänkt på. Alltså räcker det inte enbart med att ställa in i Siemens styrprogram vilka områden ingångarna ska jobba! Detta var något som inte vi sett alls i den omfattande 700sidors manual vi fått!

Fredag - Den gångna veckan

oktober 26th, 2007

Den gångna veckan kan illustreras med två bilder:

dsc00566.JPG dsc00568.JPG

Det är en Optokopplare som small i luften.